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        閥門在污水處理廠應用

      1. 發布日期:2015-04-17      瀏覽次數:1475
        •                          閥門在污水處理廠應用

                                上海申弘閥門有限公司

          摘要:在分析某污水處理廠原有工藝設計參數和實際運行情況的基礎上,通過升級改造,將原有一級B標出水改造為一級A標出水,系統能耗卻下降了80kwh/千噸水,詳細介紹了改造的技術方案、內容和效果,可為當前SBR工藝污水處理廠升級改造提供參考。上海申弘閥門有限公司主營閥門有:減壓閥(氣體減壓閥,可調式減壓閥,波紋管減壓閥,活塞式減壓閥,蒸汽減壓閥,先導式減壓閥,空氣減壓閥,氮氣減壓閥,水用減壓閥,自力式減壓閥,比例減壓閥)、安全閥保溫閥低溫閥球閥截止閥閘閥、止回閥、蝶閥過濾器、放料閥、隔膜閥、旋塞閥、柱塞閥、平衡閥、調節閥、疏水閥、管夾閥、排污閥、排氣閥、排泥閥、氣動閥門、電動閥門、高壓閥門、中壓閥門、低壓閥門、水力控制閥真空閥門、襯膠閥門、襯氟閥門。

          關鍵詞:污水處理廠,升級改造,脫氮除磷,轉盤過濾器

          1、工程概況
          某污水處理廠為滿足?城鎮污水處理廠污染物排放標準?(GB18918-2002)的一級A 標,對已建成的5 萬m3/d 的一級B 標出水的二級污水處理廠進行脫氮除磷升級改造工程。
          1.1、工藝流程
          污水處理廠設計運行現狀:5 萬m3/d 的污水處理廠分兩期建設,一期工程建設規模2 萬m3/d,采用厭氧水解+SBR 工藝;二期工程建設規模3 萬m3/d,采用厭氧水解+P-SBR 工藝。二期工藝流程分別見圖1、圖2:
          一期工程工藝流程:


          二期工程工藝流程:


          1.2、目前,污水處理廠出水可以達到一級B 標,根據一級A 標相關水質指標,按污水處理廠目前的運行狀況需要調整的地方有:
          1.2.1、根據現狀進水水質,BOD5/TKN 較低,碳源不足,系統的反硝化能力難以提高,TN 的去除率較低;
          1.2.2、按脫氮除磷工程的設計進出水水質,一期供氣量偏低;
          1.2.3、根據現狀進水水質,PH 值較低,反硝化所需堿度不足;
          1.2.4、原二期設計中P-SBR 池缺氧反硝化池容難以滿足脫總氮要求,反硝化液回流存在短路現象。
          2、原有工藝流程的升級改造:
          根據以上情況,確定生物段采用強化二級生物脫氮除磷處理工藝,核心是強化生物脫氮。污水深度處理工藝采用微過濾技術,設計采用盤片式微過濾器,過濾精度達到10 微米,從而保證了出水懸浮物處理效果。
          一期2 萬噸/天,工藝考慮在CAST 池的反應周期中增設缺氧攪拌段,缺氧攪拌段時長0.5h,采用浮筒式攪拌機,同時為提高N 的去除率,增設碳源投加裝置一套,確保TN 去除所需碳源;為提高硝化反應能力,增設石灰投加裝置一套;把原有10%溶氧率旋混式曝氣頭更換成35%高溶氧率膜片式曝氣頭。同時由于原一期DN300 風管管徑偏小,設計考慮增設兩路DN300 的風管,以減小風管阻力,增大風機使用效率。二期3 萬噸/天,P--SBR 反應池采用新增4 臺硝化液回泵,缺氧區增設4 臺浮筒式攪拌機,增設碳源、石灰投加系統各一套,強化硝化、反硝化效果,從而保證達到一級A 生物處理效果。
          3、工程實施情況
          3.1、一期4 個鋼結構SBR 反應池,池容17371m3,更換曝氣頭采用輪流更換方式,只對其中一個SBR 反應池停水放空,先拆除原有旋混式曝氣頭,再進行鋼結構池體防腐,后更換新的膜片式曝氣頭,一個鋼結構池體施工周期一個月左右,施工期間其余3 個SBR 池繼續運行,4 個SBR 池體輪流施工作業,避免了一期2 萬噸/天污水處理廠全部停產,影響整個服務區域正常排水。
          3.2、原有4 個SBR 池運行周期為6 小時,分別由兩臺79.8m3/min 羅茨鼓風機2 路架空DN300 的風管間歇供氣,每個SBR 池曝氣時間3 小時,經核算供氣管道管徑偏小,造成風管噪音比較大,設計考慮另增設兩路DN300 的風管,池內曝氣主管也分兩路分別與2 路DN300的曝氣主管對接。整個曝氣管路改造完工實際運行后,風管噪音明顯下降,降低了風管阻力,提高了風機使用效率。
          3.3、為提高一期CAST 池缺氧脫氮能力,初步設計考慮CAST 池增設進水缺氧攪拌段,缺氧攪拌時間0.5h,采用污水混流泵干式安裝對進水進行水力攪拌,需在鋼結構池體上兩邊各開DN400 孔2 個,修正設計為采用諸暨菲達宏宇的立式環流攪拌機,每個池內放置3 個3KW的立式環流攪拌機,既節約了安裝時間,又減少了運行費用,避免了鋼結構池體開孔。同時為保持CAST 池運行周期6h 不變,將沉淀時間由原來1.5h 縮短為1h。
          3.4、根據進出水核算,二期工程P-SBR 池總池容及供氣量均能滿足一級A 標出水,只是缺氧區容積稍缺,為此在不改變池容的基礎上,將原來厭氧區改為缺氧區,即將原來P-SBR 池的A2/O 方式變更為A/O 的運行方式;同時為有效減少P-SBR 池內回流“短流"現象,將硝化液回流泵由原來主曝氣區回流改裝到SBR 區隔墻回流到缺氧區,考慮拆改費用,實際施工采用了新增4 臺硝化液回流泵,來自主曝氣區、SBR 區硝化液和進水100%~200%混合液回流均進入缺氧段,使得缺氧段污泥濃度較好氧段高出50%,從而增加了處理能力,反硝化速率明顯提高,提高了出水總氮去除率。
          3.5、根據進水水質及實際運行情況分析得知:原水B/C 比=0.367,污水的可生化性較好,但是進水TKN=41.9mg/l, BOD5/TKN=2.92<4,(規范要求>4)。原水碳源不充足,較難滿足反硝化要求,為此增設碳源投加裝置一套,分別向一、二期生化反應池投加碳源,通過在進水泵房處增設COD 及TKN 在線檢測儀來控制碳源投加量。初步設計碳源采用淀粉,考慮易降解性后改用醋酸鈉,設計用量1.2T/天,但實際運行中需根據階段性水質變化情況調整用量,一般控制BOD5/TKN>4,一期4 個SBR 池分別于進水曝氣時投加,二期2 座P-SBR 池分別投加于進水缺氧區,連續投加。
          3.6、由于硝化反應對進水堿度要求比較高,經核算總堿度應大于250(以CaCO3 計)換算成PH>7,通過對厭氧水解出水平均分析得知為6.77,為提高系統硝化反應能力,增設石灰投加裝置一套,投加熟石灰用量為1.5T/D,控制出水堿度應不小于50mg/l, 一期進水曝氣階段間歇投加于SBR 池中,二期連續投加于2 個P-SBR 池的主曝氣硝化反應區。實際運行中由于二期P-SBR 工藝硝化反應能力比較強,只對一期CAST 池進行了堿度的加藥調整。
          3.7、盤片式微過濾池為本工程三級處理系統核心單元,設計處理能力5 萬噸/天,KZ=1.38,反沖洗水直接排入廠區污水管,平面尺寸:18.7*6.5,采用德國琥珀公司產品轉盤過濾器,設備數量4 套,設計進水SS 濃度<25mg/l,出水SS<5~10mg/l,濾網孔徑10um,水頭損失<0.15m,運轉方式:壓差形成時,間歇運轉(水沖1 分鐘,6 次/小時)。
          四、試運行效果
          本工程2008 年元月開始建設,2008 年8 月30 日完工,2008 年9 月3 日開始進入工程試運行階段,2008 年12 月30 日通過區環保局竣工驗收。試運行期間加藥裝置連續運行了2周左右,二期反硝化液回流泵沒有運行,轉盤過濾器11 月份開始運行,其余設備均正常運行。試運行以來進出水水質見表1、表2。具體

          )循環灰溶解罐、儲存罐、循環灰漿液輸送至頂罐

          按照下表將選型填寫在后一列,價格可增加一列填寫,不要合并項,后增加一行價格小計。

          序號

          設備名稱

          管道尺寸

          數量

          介質

          用途

          投標方選型

          1

          閘閥(手動)

          DN150  PN10

          1個

          10~40%石灰漿液,0~70℃

          循環灰溶解罐的放空閥門


          2

          閘閥(手動)

          DN150  PN10

          1個

          10~40%石灰漿液,0~70℃

          循環灰漿儲存的放空閥門


          3

          閘閥(手動)

          DN100  PN10

          2個

          10~40%石灰漿液,0~70℃

          循環灰漿泵的進口閥門


          4

          閘閥(手動)

          DN65   PN16

          2個

          10~40%石灰漿液,0~70℃

          循環灰漿泵的出口閥門


          5

          止回閥(手動)

          DN65   PN16

          2個

          10~40%石灰漿液,0~70℃

          循環灰漿泵的出口閥門

          立式安裝

          6

          閘閥(手動)

          DN65   PN16

          1個

          10~40%石灰漿液,0~70℃

          密度計的安裝閥門


          7

          閘閥(手動)

          DN40   PN16

          4個

          10~40%石灰漿液,0~70℃

          密度計的安裝閥門


          8

          閘閥(手動)

          DN65   PN10

          1個

          10~40%石灰漿液,0~70℃

          漿泵進頂罐的管道閥門


          9

          球閥(手動)

          DN25  PN10

          4個

          廠區自來水,反沖洗水

          漿泵的進、出口管道沖洗


          10

          止回閥

          DN25  PN10

          1個

          廠區自來水,反沖洗水

          石灰泵的進口管道沖洗

          水平安裝

          11

          閘閥(手動)

          DN65  PN10

          1個

          消化用水,0~50℃自來水

          來自制漿供水泵的管道


          12

          球閥(氣動、調節)

          DN65  PN10

          1個

          消化用水,0~50℃自來水

          來自制漿供水泵的管道

          V型或O型

          13

          閘閥(手動)

          DN25  PN16

          1個

          除霧用水,0~50℃自來水

          來自塔頂供水泵的管道


          14

          減壓閥

          DN25  PN16

          1個

          自來水

          來自塔頂供水泵的管道

          6~7公斤減至1.5~2.5公斤

          15

          球閥(氣動、開關)

          DN25  PN10

          1個

          除霧用水,0~50℃自來水

          來自塔頂供水泵的管道

          2s快速關閉、常閉,V型或O型

          16

          針型閥

          DN15  PN10

          2個

          除霧用水,0~50℃自來水

          來自塔頂供水泵的管道

          17

          球閥

          DN15  PN10

          1個

          沖洗、檢修用水

          來自廠區總供水管道

          9.5米平臺

          試運行至今整個升級改造工程已初見成效,具體體現以下幾個方面:
          4.1、一期采用浮筒式攪拌機,從試運行至今,運行狀態良好,明顯提高了一期系統總的氮效果。一期總氮合格率8 月份為 70%,9 月份為80%,9 月28 日浮筒式攪拌器正式投入運行后,10 月份一期出水總氮指標合格率達到了100%。系統總氮去除率從10 月份的58%提高至11 月份的65%。
          4.2、轉盤過濾器經過設備單機調試、中控聯動試運行至今,出水水質得到了明顯改善,經過化驗室連續檢測轉盤過濾器進出水水質數據統計分析表明:轉盤過濾器出水SS<4mg/l,達到了化驗室無法檢測出其含量的程度,由于去除了SS,相應降低了其它指標,11 月份轉盤過濾器COD 平均去除率達到:32%,總氮去除率達到:11%,總磷去除率達到56%,氨氮去除率達到:17%。
          4.3、原一期生化反應池采用旋混式曝氣頭,更換成膜片式曝氣頭后,平均溶解氧上升3mg/l 左右,節能80kwh/噸水,每年可節省150 萬元運行電費及維修費用,同時節約變電所、風機房建設費用近200 萬元。
          4.4、由于原有一期兩路DN300 風管管徑偏小,導致整個污水處理廠廠區噪音很大,新增兩路DN300 的風管,經過新增空氣管上電動閥聯動調試運行后,風管噪音明顯降低,風管阻力下降,風機效率增加,節能效果明顯。
          5、存在問題及改進措施
          由升級改造工程試運行情況來看,主要有以下問題:
          5.1、石灰、淀粉加藥裝置比較容易堵塞,原設計石灰、淀粉加藥裝置時已考慮了管道堵塞問題,采用以下多方面措施來控制管道堵塞:
          5.1.1、一期、二期共計六個加藥點分別采用6 臺計量泵來計量投加和控制加藥,并設置一臺計量泵作為冷備用泵,避免管道、閥門切換等帶來堵塞問題;
          5.1.2、加藥設備設置增設停泵自動反洗程序,即停止加藥時,反沖洗電磁閥自動打開,計量泵延時5min 繼續用自來水沖洗加藥管道和計量泵,以保證管道內不積存石灰、淀粉等藥液,避免管道堵塞;
          5.1.3、加藥溶解罐、儲存罐程序確保一定的攪拌強度,以免罐內石灰、淀粉等存積,同時加藥罐、儲存罐增設檢修人孔、放空管等,考慮定期清理、檢修。
          5.1.4、2 套加藥裝置共有12 根加藥管道,采用拉管施工方法,沿程拐彎處共設置了5 個加藥管道檢修口,在每個檢修口都分別每根管道都增設了放空檢修閥。即使采取了以上措施,在實際加藥裝置運行過程中,還是出現了堵塞問題,主要堵在計量泵入口處Y 形過濾器入口,目前采取以下改進措施,有效改進了加藥堵塞問題
          5.1.5、原DN32 吸液管偏小,改用DN50 放空管作為吸液管,并在吸液總管上增設DN50Y 形過濾器;
          5.1.6、計量泵入口處DN15 的Y 形過濾器改為DN25,減少吸液管道阻力。
          5.1.7、延長反沖洗時間至20min,確保管道內沒有積液。通過以上措施,目前石灰加藥系統已能正常運行。
          5.1.8、在以上改造的基礎上,工藝運行時考慮盡量利用工藝原水碳源,減少碳源投加量,實際試運行后二期采用沉砂池出水不經過水解酸化池直接超越至P-SBR 反應池,通過此運行工藝改進,二期出水總氮達標率可提高20%左右。減少了碳源的投加量。
          5.2、由于轉盤過濾器用于升級改造工程在國內還屬于起步階段,設計運行過程中有些不足之處。
          5.2.1、多臺轉盤過濾器運行中必須考慮配水的均勻性;
          5.2.2、單臺轉盤過濾器過水能力有限,對于水量變化較大的污水處理廠來說,瞬時過水能力過大部分勢必超越排放,影響出水水質的穩定達標。本工程總投資概算2417.63 萬元,通過升級改造后,提高了系統水處理能力,使原有出水一級B 標提高至一級A 標,然而水處理系統能耗卻降低了80kwh/千噸水,可為當前SBR工藝污水處理廠升級改造提供參考。(無錫市錫山區污水處理廠)

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